滨农人

文化,在细节里流淌 智慧,在创造中生成——革新篇

包装部:统一瓶型尺寸 提质提效保优

    近年来我公司迅猛发展,势头强劲,产品的种类和规格繁多,相对应的是瓶型的复杂多样,给采购和生产带来诸多不便。包装部根据公司的发展情况,征得公司领导认可后,着手制定统一瓶型尺寸改革方案。根据以往的瓶型,进行归类总结,反复磋商后,确定共计9个系列、30多个瓶型。方案确定后,包装部积极与刻模具厂家联系,并到浙江黄岩等地实地考察,落实确认客户的设备和实力,最终确认模具的刻制及分配。
    瓶型统一后,便于使用自动贴标机自动化生产,有利于提高生产效率,方便调度,生产车间可选择相同瓶型的不同类产品进行灌装。以往手贴标需要瓶子厂家将标签领回去贴到瓶子上,还增加人工加工费;使用自动贴签机,就可节约部分费用。此外,瓶型统一还有利于提高包装物的质量,缩短包装物的生产周期。
    瓶型的统一带来标签和箱子尺寸的统一,此举将大大助推我公司自动化生产进程。

 

合六车间:小创意筑大改观 彻底解“顽疾”

 

    合成六车间千方百计解决生产中的点滴纰漏。近日,车间主任李安民提出的一个小建议,彻底解决了水洗工序遗留的问题。水解料液吸干滤净后再水洗,一包一批,批重最多达1200kg,包大肚圆,在向水洗釜内投料时,不可避免地向外撒落原料。铺上雨布效果也不很理想,釜上、地面仍有撒落。并且收集后的原料颜色黑、杂质多,给后期处理带来不便。维修工曾焊制了金属漏斗,但是过于笨重不方便而被淘汰。李主任经过反复思考实验,最后决定用一个离心机上专用的敞口小包,四角分别用绳子系在釜上、护栏上,这样漏料均落在包内,既轻便又不外落。一个小创意就彻底根治了长期遗留的工作“顽疾”。
    在草甘膦的生产过程中,有一道水解工序,本工序是在高温强酸强腐蚀的条件下进行反应,设备和管线的选取和选择是一个难题。本年度技改以前,水解釜的循环管线为玻璃钢材质,水洗液加料管线是RPP材质,低温的水洗液碰到高温的物料,对管线造成很大的冷热冲击。管线漏料状况时有发生,不仅浪费物料,还污染生产现场环境,给车间生产带来安全隐患。今年技改,合六车间更换了管线,用衬四氟铁管线代替RPP管线,用RPP代替玻璃钢管线,并且将水洗液经过换热器加热后与物料混合,大大减少对管线的冷热冲击。经过近两个月运行,设备运行效果良好,彻底解决水解釜的跑、冒、滴、漏现象。
    合成六一线吸收工序检修时,拆卸下大量的RPP管线,在拆卸过程中车间领导特别强调要轻拿轻放,防止损坏,一些完整没有被损坏的RPP管线直接重复利用,不必重新焊接,节省了人力物力。由于工艺改进,拆卸下的管线剩余较多,既不方便利用,又占了不少空间。于是,车间组织部分员工对旧管线专门进行了拆卸,并分类整理出大量完好的弯头、法兰和管线等设备,便于其他车间直接使用。

 

中五车间:群策群力持续创新 生产改进亮点纷呈

 

    中五车间针对生产中出现的制约生产的各环节,发动全员,谏言献策,集思广益,并进行了几项革新改造,经投入生产试用,达到预期效果,满足了生产需求,解决了实际问题。
    部分除草剂产品常需要人工晃瓶这种陈旧的方式进行二次加工,不仅效率低、效果差,而且占用大量人力。车间积极行动,自主设计,采用废旧钢材焊制组装成一台机械振动床,取代人工晃瓶。机械振动床投入生产后,效果明显,节约大量劳动力成本,业已通过设备技术部验收确认。
    以往生产出口1L除草剂缩膜,车间一直采用简陋的喷蒸汽缩膜方式,因蒸汽中含水,导致缩膜废品率较高,包材浪费量大。基于此,车间自行改造自制简易缩膜器一个,在出口敌敌畏及草甘膦产品缩膜试用中,效果良好,杜绝了缩膜废品的产生。
    瓶装产品的倒药过程一直没有好的方式,一般直接采用200L桶或者半截桶倒药方式,效率低、还容易溅出药液。针对该情况,车间广开思路,自行设计并焊制约三米长倒药槽架两个,用于杀虫剂和除草剂倒药。经试验,可提高工作效率三到五倍。
    灌装线开车过程中,生产出的不规范成品需放入筐中,再做繁琐处理过程。车间从实际出发,在每条灌装线的相关环节加固小平台,有效节约了再处理时间,保证了设备的稳定运行,方便了操作。
    中五车间在今年的检修和淡季生产中,发动大家的力量,依靠集体的智慧,群策群力,从实际出发,制作改革新工具成功解决了制约生产的几个瓶颈难题,为生产旺季夯实了基础。中五车间将一如既往发动并激励全员,针对制约生产的各个环节,勇于献策,进行革新改造,永不停止。

 

软包装车间:设备小改造  方便快捷又高效

 

    软包装车间粉剂水平包装机由于机械磨损,容易导致顶封封口偏斜,需手动敲击顶封托架调整,易损坏托架又影响工作效率,且调试中产生废品多。今年在停机检修时,设备班长杨训提议在顶封托架下方焊接带丝空的铁块,通过螺栓调整封口偏斜,经试验取得良好效果,既方便又快捷,大大提高了效率。目前软包装车间已有5台水平包装机改制运行,此方法已得到设备技术部验收; 近日,车间又在乳油车间安装了一台风机,并在每台设备上加设引风管道,每个管道上加一蝶阀,控制风量大小,缓解了车间气味,极大地改善了车间生产环境。