滨农人

合成五车间: 小改良,大节约,创高效

我公司的异丙醇溶剂平均单耗为110公斤以上,与同行业单耗50公斤相比,耗费量惊人,致使生产成本一度居高不下。合成五车间主任韩兴华发现原因在于“净类产品”生产流程及操作中存在诸多不合理的地方,于是,韩主任组织车间员工群策群力,从异丙醇溶剂流失源头上想点子,找方法,逐一进行了技改。
    在合成釜中处理二次醇时,原来采用真空管线吸入釜中,现在改用临时管线,避免了真空吸走异丙醇。对于水环真空泵中含异丙醇的循环水,技改后采用临时管线回收到精前水进行精馏,不再排入精后水排走,既回收了异丙醇,又减轻了污水处理难度。在合成转料环节,改为正压转料,有效减少了异丙醇损失。
    据悉,技改运行三个月后,异丙醇消耗量明显下降,平均单耗由110公斤降至55公斤左右,预计每年可为公司节约200多万元资金。此次技改既降低了生产成本,提升了利润空间,还改善了生产环境,为企业竞争力的提升再添亮丽一笔。